應(yīng)貴公司要求對1#電除塵器檢修,我公司質(zhì)量服務(wù)、技術(shù)人員多次前往現(xiàn)場對該設(shè)備進行現(xiàn)場檢查、采集數(shù)據(jù)以及與貴公司相關(guān)人員進行技術(shù)交底。經(jīng)過對除塵系統(tǒng)工藝分析,也為了更長遠目標,編制本次大修方案。
本文源自《城鎮(zhèn)建設(shè)》2020年31期《城鎮(zhèn)建設(shè)》雜志是經(jīng)新聞出版總署批準,中國出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰局鞴堋⒅袊蟀倏迫珪霭嫔缬邢薰局鬓k的建筑期刊。本雜志定位于縣、鎮(zhèn)、村規(guī)劃建設(shè)管理領(lǐng)域的中央級優(yōu)秀學術(shù)期刊。創(chuàng)刊以來,一直堅持“政策性、專業(yè)性、技術(shù)性、信息性”四位一體的發(fā)展定位,在業(yè)界具有較高的知名度和影響力。
針對干法除塵系統(tǒng)核心設(shè)備圓筒型電除塵器的電場電壓、電流進行了采集,A電場:二次電壓48KV,二次電流735Ma; B電場:二次電壓53KV,二次電流743mA;C電場:二次電壓29KV,二次電流742mA;D電場:二次電壓39KV,二次電流741mA。四個電場電源運行過程中二次電壓普遍偏低,尤其是C、D電場最為明顯,遠不滿足《電除塵器設(shè)計、調(diào)試、運行、維護 安全技術(shù)規(guī)范》的要求,從而影響除塵器收塵效果。存在電壓偏低的原因分析:電源自身工作能力不足或電場內(nèi)部陰陽極之間的距離不滿足要求,突出的兩個原因也就是本次檢修的關(guān)鍵。
1 檢修內(nèi)容:
1.1 電源能力檢測:
電源負載斷開調(diào)試電源,記錄電流、電壓數(shù)據(jù);電源與電場連接,未通煙氣空載調(diào)試記錄數(shù)據(jù)。空載調(diào)試電壓標準按照JB_T_6407《電除塵器設(shè)計、調(diào)試、運行、維護 安全技術(shù)規(guī)范》,二次電壓≥60Kv。確認電源能力是否滿足要求。
1.2 陰陽極間距調(diào)整
本項目同極線間距為350mm,按照JB-T8536《電除塵器 機械安裝技術(shù)條件》標準,偏差為±10mm,考慮到煤氣除塵器的局限性和檢修項目統(tǒng)計間距偏差不得大于±20mm。
1.3 絕緣瓷瓶絕更換
如下圖,保溫箱內(nèi)絕緣瓷瓶,作為陰陽極隔離的載體,目前觀察現(xiàn)象為表面積灰嚴重,可以推斷出內(nèi)壁結(jié)垢更嚴重,這種現(xiàn)象勢必導致絕緣等級下降,甚至陰陽極導通,處理方法更換絕緣瓷瓶,舊瓷瓶進行去垢處理,經(jīng)鑒定可用,作為日后更換備件使用。
1.4 短距離放電處理
保溫箱內(nèi)壁、陰極穿拉桿、保護管表面、內(nèi)壁清理,表面打磨光滑無毛刺,杜絕短距離放電。
1.5 易損件更換
調(diào)整振打錘與振打砧子的相對位置,實現(xiàn)振打錘剛好的與砧子接觸,對振不能使用的振打錘和損壞嚴重的振打砧子更換,現(xiàn)場圖片如圖所示。
1.6 調(diào)整振打頻率
A、B電場極板、極線掛灰嚴重,影響放電效果,從而降低收塵效果。陰陽極振打系統(tǒng)周期縮短,徹底清除陽極板、陰極線灰塵。
1.7 蒸發(fā)冷卻器噴水霧化效果調(diào)整
現(xiàn)場情況蒸汽壓力0.58Mpa,水壓0.6Mpa,經(jīng)過與現(xiàn)場人員溝通,蒸發(fā)冷內(nèi)部2~3月需要清理內(nèi)部結(jié)垢,根據(jù)以往我司項目運行經(jīng)驗、以及噴槍壓力要求,建議蒸汽壓力0.8Mpa,水壓0.7Mpa,優(yōu)化噴槍霧化效果,另外合理調(diào)整噴槍深入長度,從而減少大液滴與筒壁接觸,達到減少結(jié)垢的成因,據(jù)了解目前噴槍結(jié)垢嚴重,業(yè)主需要更換噴槍,達到優(yōu)質(zhì)的噴霧效果。
在噴槍霧化效果保證的情況下,降低蒸發(fā)冷出口溫度,除塵器進口煙氣溫度控制在130℃左右,調(diào)制粉塵比電阻,增加收塵效果。
1.8 脈沖智能變頻電源的應(yīng)用
三種三相電源耗電量對比
單相晶閘管調(diào)壓電源三相晶閘管調(diào)壓電源脈沖智能變頻電源
二次輸出功率144KVA144KVA144KVA
二次電壓/流72KV/2000mA90KV/1600mA90KV/1600mA
柜體輸入功率209KVA168KVA144.2KVA
柜體輸入電流550A256A218A
單個單相晶閘管調(diào)壓電源更換成脈沖智能變頻電源,每小時節(jié)省65 KVA/臺,每年運行300天合計,合計節(jié)省397800度/電臺,按0.47元/kw.h,合計18.7萬元/臺(采購價23萬元/臺),此項目更換三套合計節(jié)能56.1萬元,其中留一套單項作為電場調(diào)試使用,智能變頻電源因響應(yīng)速度快,放電不明顯,不容易發(fā)現(xiàn)放電點,不利電場內(nèi)部機械結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
幾種不同的高壓電源性能對比
單相晶閘管調(diào)壓電源三相晶閘管調(diào)壓電源脈沖智能變頻電源高頻電源
工作頻率50Hz50Hz200-500Hz經(jīng)多個現(xiàn)場使用證明,高頻電源+-在粉塵量大的環(huán)境下,電壓電流持續(xù)走低,頻率接近工頻,短路嚴重,難以滿足使用要求。
系統(tǒng)響應(yīng)速度10ms3.3ms0.2---0.03ms
功率因數(shù)<0.70.950.99
耗電量100%85%69%
是否有智能模糊控制無無有無
是否采用雙閉環(huán)控制技術(shù)否否是否
針對靜電除塵器運行過程中粉塵濃度高,粉塵結(jié)構(gòu)變化復雜等情況,難以完全用純數(shù)學的方式描述等控制難點,推出的基于IGBT變頻控制技術(shù)與智能控制相結(jié)合的高壓控制系統(tǒng),其特點如下:
●運行時始終保持高壓運行,配合脈沖控制模式。比現(xiàn)有設(shè)備高10—20KV,有力克服反電暈現(xiàn)象;
●采用IGBT比現(xiàn)有單相電源控制響應(yīng)速度快50---300倍。
●利用變頻提升電功率的控制技術(shù),更高效地提高除塵效率。
●利用IGBT變頻控制與智能模糊功率優(yōu)化相結(jié)合的控制技術(shù),除塵效率比現(xiàn)有系統(tǒng)提高20-30%(僅改電源此項不作為驗收標準,原因陰陽極間距不合要求,僅更換電源是無法滿足要求)的基礎(chǔ)上更加節(jié)省電耗,降低環(huán)保運營成本 。
新建項目工程案例:日照鋼鐵2x300噸2018年上半年運行,電除塵器前兩個電場均為IGBT變頻控制與智能電源,日照鋼鐵300t噸2017年運行,電除塵器前兩個電場均為IGBT變頻控制與智能電源,在執(zhí)行項目五礦營口二期工程四個電場均為IGBT變頻控制與智能電源。
1.9 撥叉振打清灰裝置(四個電場均更換)
1)陰極振打傳動采用頂部凸輪提升機構(gòu)或內(nèi)部撥叉振打傳動裝置,采用連續(xù)振打方式,運行穩(wěn)定可靠,收塵極采用側(cè)部傳動繞臂錘振打方式。
2)實現(xiàn)了放電極不同極排間的間斷振打,避免造成粉塵的二次飛揚 ,減輕了三四電場的收塵壓力,能有效的降低粉塵排放濃度。
3)實現(xiàn)了陰極振打錘360°旋轉(zhuǎn)振打,勢能增大、振打加速度增加,清灰效果明顯 。
4)更換內(nèi)容:穿拉桿、陰極懸吊架、懸臂架、振打砧子、陰極振打軸和振打錘。
5)提升振打改造案例:河北天鐵(2013)、中天一期(2014年)、宣化鋼鐵(2017)、日照2x300t(2017)。
提升振打 撥叉振打
1.10 振打錘采用曲柄錘(西礦新型專利)
防止掉錘現(xiàn)象,避免拉鏈機被卡死導致停爐檢修,振打錘振打加速度增加,清灰效果明顯改善 。
1.11 陰極線、框架更換
極線、陰極框架腐蝕嚴重,按照工程經(jīng)驗已經(jīng)到更換周期,隨撥叉振打一同更換。更換內(nèi)容:陰極框架、陰極線。
陰陽極板檢修時間要求:
小修:3~4月,檢查分布板、極板、極線積灰情況,刮灰驅(qū)動潤滑,陰陽極振打錘與砧子的相對位置;中修:3~4年,振打砧子、振打錘、刮灰驅(qū)動軸承等局部更換,已線斷線切割;大修:5~6年,根據(jù)腐蝕情況,極板、極線變形程度,已斷極線全部更換、不能使用的極板全部更換。
近期轉(zhuǎn)爐干法圓筒型除塵器大修工程實例:1)山西太鋼不銹鋼:2012年8月投產(chǎn),今年大修一二電場陰、陽極系統(tǒng)全部更換,刮灰驅(qū)動裝置全部更換,一二電場為IGBT變頻控制與智能電源,保證排放≤30mg/Nm。
2)三鋼閩光:3套設(shè)備運行8年,今年大修,電場內(nèi)部四個電場陰陽極系統(tǒng)、刮灰驅(qū)動均更換,保證排放≤25mg/Nm。
1.12 刮灰驅(qū)動更換
作為電場底部清灰的載體,內(nèi)部環(huán)境惡劣,設(shè)備已經(jīng)運行6年之多,尤其內(nèi)部軸承使用壽命降至,更換軸承很有必要,因此項目為整體式軸承(近期檢修再復核),故需要驅(qū)動裝置整臺更換,新技術(shù)為剖分式軸承,以后僅更換軸承即可。
2 費用概算:
序號名稱數(shù)量單位單價(萬元)總價(萬元)備注
1電源能力檢測4套0.050.2人工費
2陰陽極間距調(diào)整4套28人工費
3絕緣瓷瓶絕更換16套0.914.4采購95磁
4易損件1套55采購
5調(diào)整振打頻率1套
原程序控制
6蒸發(fā)冷卻器噴水霧化效果調(diào)整1套
維護人員調(diào)整
7脈沖智能變頻電源的應(yīng)用3套2369采購
8撥叉振打系統(tǒng)6套1060采購
9A、B電場陰極線、框架、大吊架2套3366采購
10刮灰驅(qū)動裝置2套1224減速減利舊
8內(nèi)部檢修4套1.56
9內(nèi)部清灰4套28
10采購件施工費1套7878含機具、吊裝費、調(diào)試
11勞動人員差旅費30人0.26
總投資合計344.6
備注:報表中施工費合計約106.2萬元,配套件費用238.4萬元,共計344.6萬元,以上報價均為綜合性報價,分項報價價格不同。
3 機具配備
序號設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
1交流電焊機32KVA臺10
2砂輪鋸Φ400臺20清灰
3電鉆Φ12臺5
4手拉葫蘆20T臺8更換瓷瓶
5氧氣、乙炔
臺60
6吊車100T臺2
4 施工進度表
名稱內(nèi) 容班次人員備注
1前期準備準備施工工具和施工人員進場
2停機前現(xiàn)場安排施工防護措施
3絕緣瓷瓶更換四組人員、每組一個電場116
4電場內(nèi)部清灰五組人員、每組一個內(nèi)部走到516
5電場內(nèi)部檢修除極板極線以外內(nèi)容612
6陰陽極間距調(diào)整四組人員、每組一個電場912
7撥叉振打
1210
8陰極系統(tǒng)
3014兩電場
9刮灰驅(qū)動
610
10調(diào)試驗收空載調(diào)試25
11清理現(xiàn)場清除現(xiàn)場雜物,打掃衛(wèi)生12
備注:本次改造為交叉施工,施工周期為17天。
5 性能保證
(1)根據(jù)現(xiàn)場實情況了解,煉鋼加入石灰品質(zhì)、加料量均有所變回,故影響排放效果,煉鋼過程中更換品質(zhì)好的石灰、對加料量進行控制。
(2)確認回收杯閥、放散杯閥的密封性,保證煤氣回收時無大量煤氣外泄導致煙囪排放濃度增加現(xiàn)象,此項乙方僅檢查指導,具體事宜由甲方完成。
(3)在甲乙雙方均按照上述方案執(zhí)行后,大修后排放檢: 檢測取樣點位于煙囪上,從“爐此準備”開始連續(xù)檢測,期間CO含量達到20%時正常回收,中間檢測不間斷,檢測40分鐘停止。檢測取樣次數(shù)不小于3次,每次檢測只包含一爐鋼的煉鋼周期,每次取樣時間不低于40分鐘,前后檢測方式、儀器完全一致。經(jīng)多次檢測平均排放濃度保證保證值≤20mg/Nm3。
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